Из Википедии, свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

A-001 был вторым испытанием на прерывание космического корабля Apollo .

Цели [ править ]

Миссия A-001 была второй в серии испытаний, проведенных, чтобы продемонстрировать, что система аварийного покидания может безопасно удалить командный модуль в критических условиях прерывания. В отличие от теста Pad Abort Test 1 , в котором система аварийного покидания запускалась на уровне земли, эта миссия выполнялась, чтобы продемонстрировать способность системы аварийного выхода безопасно увести командный модуль от ракеты-носителя в условиях высокого динамического давления ( трансзвуковой) область траектории Сатурна.

Ракета-носитель была второй в серии автомобилей Little Joe II , которые были разработаны для проведения ранних и экономичных испытаний системы аварийного покидания . Little Joe II приводился в движение семью твердотопливными ракетными двигателями - одним маршевым двигателем Algol, обеспечивающим тягу около 42 секунд, и шестью двигателями Recruit, которые сгорали примерно через 1,5 секунды после воспламенения. Космический корабль состоял из системы аварийного покидания и стандартного командно-служебного модуля (БП-12).

Полет [ править ]

Неприемлемые ветровые условия вынудили отложить запуск на 24 часа, но аппарат был успешно запущен 13 мая 1964 года в 12:59: 59.7 UTC (05:59 MST). Подаваемый с земли сигнал прерывания прервал тягу ракеты-носителя (разорвав кожух двигателя Алгола), зажег двигатели аварийного выхода и управления шагом и отделил командный модуль от служебного. Некоторое повреждение конструкции было нанесено кормовому тепловому экрану командного модуля из-за повторного контакта с ускорителем при прекращении тяги. Примерно через 44 секунды загорелся двигатель аварийного выхода башни, который удовлетворительно отделил аварийную вышку от командного модуля.

Последовательность приземления на Землю была нормальной, пока не сломался подступенок одного из трех основных парашютов в результате его трения о конструкцию верхней палубы командного модуля. Парашют отделился; однако командный модуль, поддерживаемый двумя оставшимися парашютами, снижался со скоростью от 9,1 до 7,9 метра в секунду (от 30 до 26 футов / с) вместо прогнозируемых 7,3 метра в секунду (24 фута / с) с тремя парашютами. Командный модуль приземлился на расстоянии 6,8 км (22 400 футов) на расстоянии 350,2 секунды после достижения высоты 9,075 км (29 772 футов) над средним уровнем моря. За исключением отказа парашюта, все задачи испытаний были выполнены.

Расположение Boilerplate [ править ]

Образец в настоящее время находится в Мемориальном космическом центре Колумбии в Дауни, Калифорния.

Внешние ссылки [ править ]

 В эту статью включены материалы, являющиеся  общественным достоянием, с веб-сайтов или документов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства .